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【磨澳案例分析】珩磨条测试失败,继续调整中

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在精密加工行业,珩磨条的性能对终端产品的加工效果和生产效率有着重要影响。今天,我们分享一个出口美国的案例,记录产品在测试过程中遇到的情况,以及针对反馈进行的优化调整。

01 初次测试:粗糙度不达标,调整粒度

2024年8月,国内某中间商客户首次下单10支一组的金刚石珩磨条,出口至美国,终端用户为某汽车发动机零件制造商。客户对交货时间表示认可,但在使用后反馈粗糙度不符合要求,需要调整更大的粒度。

02 第二次测试:600# 和 800# 的调整

2024年11月,客户第二次下单测试600# 和 800#的珩磨条,目标粗糙度为Ra0.15μm-0.5μm。然而,一个没达标,一个超标,仍需优化粒度和结合剂,以更好地匹配加工需求。

03 第三次测试:700# 粗糙度达标,但使用寿命有待提升

2025年2月,客户第三次测试700#珩磨条,粗糙度已达到要求,但使用寿命仍有待提升。在加工约290个孔后,珩磨条出现堵塞现象,导致刀具失去锋利度,加压后产生堆积,影响加工效果。

客户反馈:

-他们曾遇到类似情况,并通过增加珩磨压力暂时缓解,但未能根本解决问题。
-希望尝试不同的结合剂,或采用其他方法减少堵塞现象。

04 方案调整:优化后继续测试

根据客户的反馈,我们决定提供优化后的珩磨条进行新一轮测试,调整方向包括:
结合剂改进:优化配方,适当降低结合剂强度,以减少堵塞情况。
耐用性调整:在保证锋利度的情况下选用更高等级的磨料,以提升使用寿命。
优化稳定性:进一步调整并改进生产工艺,注重细节把控。

从本次案例可以看出,珩磨条的性能不仅取决于材料本身,还受到结合剂配方、工艺参数和使用环境的影响。不断优化材料和工艺,才能更好地满足客户的生产需求。

 

我们也会持续跟进此案例,与客户保持沟通,确保优化方案能够真正提升使用效果!
 

文章来源:Jim

文字编辑:小乔

文章审核:Owen

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